中国石油网消息(记者张峰 通讯员李雅林)截至11月5日,长庆油田陇东油区采油二厂已累计高效完成套损井治理115口,累计恢复油量达到1.41万吨,产能恢复率由51.2%提升至62.8%,名列油田公司前茅,油藏开发形势好转,综合治理效果显著。
长庆陇东油区采油二厂采油工艺研究所所长樊红旗介绍:“按照油藏、井筒、地面、管理‘四位一体’的工作思路,依据综合治理、跟踪分析、注水先行、突出效果的实施原则,不断优化治理思路和方向,降低套损井增量,恢复油井产能,进一步提高了油区内老井的整体开发水平。”
长庆油田陇东油区伴随着油藏开采时间的延长,老油田已进入高含水开发阶段,套损井逐年增多,导致措施难度加大,油井产能非正常损失严重,开发生产成本不断增加。据统计,近3年,这个厂年均新增套损井27口,年均损失油量在0.91万吨,不仅影响油井寿命和开发效果,也给油田正常生产带来诸多不利因素,严重制约油田开发的质量和效益。
今年以来,陇东油区采油二厂为破解这一上产瓶颈,最大限度挖掘老油田潜力,以“规模挖潜、效益挖潜、技术挖潜”为主线,按照套损井区块整体治理的思路,从防、治、管三个方面入手,强化套损井方案设计、实施进度、过程管理和效果分析,降低套损风险。针对不同区块、层位腐蚀的特性,根据腐蚀速率及单井产液量,分类治理,精准把脉,对症开方,抓实以加药、工艺配套为主的日常套管腐蚀预防,加大以防腐阳极配套、环空隔采保护、缓蚀剂投加为主的预防措施应用,油藏侏罗系区块从新投开始配套套管防腐工艺,达到保护油井的目的,以此挖掘油层潜力,全面恢复油井产能。
陇东油区采油二厂把油区井筒综合治理作为一项系统工程,围绕“恢复油井产量、延长治理有效期”两个目标,成立套损井治理工作领导小组,在做好日常管理的基础上,开展油水井井筒大调查,结合功图、液面等资料及注采对应关系,完善和细化套损井分析,录全取准套损井含水、含盐等资料,为套损井分析和治理提供可靠依据,有效降低套损风险,控制套损井增量。同时,这个厂在治理实施过程中,依靠压裂、补孔、解堵、体积压裂、重复压裂、堵水、酸化、隔采和大修等主要技术体系,坚持“一井一法一工艺”精细管理,将套损井治理与增产措施相结合,针对不同井况,以LEP隔采、固井小套、化学堵漏为主开展分类治理;对井筒状况好,隔采难度小的63口套损井规模推广LEP隔采技术,将隔采井转变为检泵井,产能恢复率提高6.5%,降低作业成本,延长隔采有效期;对隔采难度大、采出程度低、油层潜力大的井,实施固井小套,重建井筒,恢复井网及单井产能;并积极探索新型化学堵漏试验,创新套损段挤堵剂方式,建立边堵边找的模式,提高封堵成功率和有效率,为老油田持续稳产和效益开发提供了新动能。