原标题:锦州石化100万吨/年连续重整装置反再框架第一段主体完工
10月22日,公司承建的锦州石化100万吨/年连续重整装置的板式换热器设备底座、四合一反应器设备底座吊装到位,标志着重整装置反再框架第一段主体完工,按期实现工程重要节点目标。
四合一反应器设备底座规格为4.46米x7.5 米 x1.6米,吊装重量82吨。结合现场实际,采用400吨履带吊车单机提升法进行吊装,现场技术安全交底后,作业人员通力合作,措施到位,吊装过程安全平稳。
反再框架是锦州石化公司资源替代转型升级项目中最高的框架,最大高度97米,共约1600吨,在框架上要安装板式换热器、四合一反应器等设备,施工质量要求高,是连续重整装置施工的重点和难点。框架第一段共7轴,采用立柱单根吊装,调整垂直度后,安装主梁、连接梁等;设备底座则采用地面组框、吊装的方式进行施工,有效缩短施工工期、减少安全隐患,助力提质增效。
材料到货是制约现场施工的瓶颈,项目部加强与总包、钢结构预制供应商沟通联系,8月起物资采办部负责人驻厂监造,加大催料力度。项目领导现场值守,各部门、作业队密切配合,攻坚克难,及时解决现场问题,保证作业队任务饱满。同时,项目部严肃现场纪律,认真做好技术安全交底,严把施工质量关;做好旁站监督,加大对焊接组对间隙、坡口质量监督控制,加强对焊脚高度、咬边的监督检查,随时对框架尺寸进行测量,避免框架焊接变形;加强安全管理,落实安全管理资源,严格班前会制度等,切实做好隐患排查,并对排查中发现的隐患及时整改到位,保证施工质量安全。
按照计划,项目部组织作业队抽调精干力量,抓紧完成框架内部平台梁的焊接,安装钢格板、栏杆、楼梯等施工,为接下来进行板式换热器、四合一反应器安装等提供有利条件。